采用上海凱鑫的特種分離技術(shù),對印染行業(yè)退漿廢堿液進(jìn)行凈化和回收,對部分絲光蒸堿進(jìn)行凈化處理后,凈化后堿液COD去除率可達(dá)到60% ,滿足了退漿廢堿回用的條件,達(dá)到減排的目的,同時減少后續(xù)酸的消耗;對絲光堿循環(huán)回用系統(tǒng)進(jìn)行凈化過濾,將絲光堿中的花毛、灰質(zhì)等其他雜質(zhì)進(jìn)行有效過濾排出,大大提高了 絲光堿循環(huán)套用的品質(zhì)及循環(huán)次數(shù),穩(wěn)定了產(chǎn)品品質(zhì),同時提高了蒸發(fā)器的蒸發(fā)效率,降低了能源消耗,進(jìn)而推進(jìn)企業(yè)減碳、低碳化實(shí)施進(jìn)程。
應(yīng)用案例
某印染企業(yè)日產(chǎn)退漿廢堿540m³/d,全部進(jìn)入KS -MF處理系統(tǒng),每日生產(chǎn)出486m³/d透過液回用至退漿、冷堆等生產(chǎn)工序中,充分循環(huán)利用了退漿廢堿中的有效堿、有效添加劑及熱能,每日可降低生產(chǎn)成本2~3萬元。絲光蒸堿每日80m³/d進(jìn)入KS-MF處理系統(tǒng)進(jìn)行凈化,大大提高了絲光堿循環(huán)套用的品質(zhì)及循環(huán)次數(shù),穩(wěn)定了產(chǎn)品品質(zhì)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)出料、連續(xù)排雜的優(yōu)勢,自動化程度高,操作簡單。
設(shè)備規(guī)格